步進電機調機時出現定位不準現象的原因及分析
不少客戶都反映步進電機在調機過程中發(fā)現定位不準的現象應該怎么呢?步進電機定位不準一般有以下幾方面原因引起:
1、 改變方向時丟脈沖,表現為往任何一個方向都準,但一改變方向就累計偏差,并且次數越多偏得越多;
2、 初速度太高,加速度太大,引起有時丟步;
3、 在用同步帶的場合軟件補償太多或太少;
4、 馬達力量不夠;
5、 控制器受干擾引起誤動作;
6、 驅動器受干擾引起;
7、 軟件缺陷;
針對以上問題分析如下:
1)一般的步進電機驅動器對方向和脈沖信號都有一定的要求,如:方向信號在第一個脈沖上升沿或下降沿(不同的驅動器要求不一樣)到來前數微秒被確定,否則會有一個脈沖所運轉的角度與實際需要的轉向相反,最后故障現象表現為越走越偏,細分越小越明顯,解決辦法主要用軟件改變發(fā)脈沖的邏輯或加延時。
2)由于步進電機特點決定初速度不能太高,尤其帶的負載慣量較大情況下,建議初速度在1r/s以下,這樣沖擊較小,同樣加速度太大對系統沖擊也大,容易過沖,導致定位不準;電機正轉和反轉之間應有一定的暫停時間,若沒有就會因反向加速度太大引起過沖。
3)根據實際情況調整被償參數值,(因為同步帶彈性形變較大,所以改變方向時需加一定的補償)。
4)適當地增大馬達電流,提高電機驅動器電壓(注意選配驅動器)選扭矩大一些的馬達。
5)系統的干擾引起控制器或步進電機驅動器的誤動作,我們只能想辦法找出干擾源,降低其干擾能力(如屏蔽,加大間隔距離等),切斷傳播途徑,提高自身的抗干擾能力,常見措施:
?、儆秒p紋屏蔽線代替普通導線,系統中信號線與大電流或大電壓變化導線分開布線,降低電磁干擾能力。
?、谟秒娫礊V波器把來自電網的干擾波濾掉,在條件許可下各大用電設備的輸入端加電源濾波器,降低系統內各設備之間的干擾。
推薦閱讀
相關信息
控制器
2021-04-15步進電機
2020-12-21CGF-090L1-10-P2行星減速機
2020-12-21步進電機
2020-12-21CGXZK115
2021-01-13行星減速機
2021-04-15小型減速電機
2020-12-21CGXZ085
2021-01-13驅動器
2021-04-15步進電機
2021-04-14剎車電機
2020-12-21控制器
2021-04-15行星減速機
2021-04-15行星減速機
2020-12-21配件
2020-12-21直角減速機!步進馬達負載
2023-12-0557步進電機!步進電機的操作相對簡單
2024-01-09直線減速電機!直線運動模組在選擇的時候一定要符合以下條件
2024-01-05廠家告訴你排桿減速電機有什么用
2022-11-12無刷直流電機的應用
2022-05-31排桿減速電機!用到伺服電機,怎么會誤差這么大呢?
2024-01-1286步進電機!應該如何檢修步進電機驅動器燒MOS管現象
2024-04-12轉角減速機!直線電機生產廠家,今天給大家講解一下它的選型
2024-01-15直角減速機!初次使用該步進驅動器,如何能盡快上手
2024-01-13直線減速電機的功能和原理介紹
2022-11-01三相步進電機!哪些企業(yè)需要用到直線模組
2023-11-18直線減速電機!步進電機閉環(huán)控制系統
2023-08-15轉角減速機!直線導軌選型基本原則
2024-02-22選擇步進電機需要進行的一些力矩相關計算方法
2023-03-14轉角行星減速機!簡析步進電機的優(yōu)劣
2024-03-04